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赊店酒精生产饲料回收节能降耗增效益

中国食品产业网 2009-03-05 13:36 酒类
河南赊店酒精饲料公司靠对设备、工艺不断革新,完善配套设施,使饲料产量年提高了 1.5万吨,得率达94%以上,年实现销售收入近4000万元,创历史新高,这是该公司玉米酒糟(过去的废渣)生产DDGS饲料通过技术改造,走新型工业化道路迈出的坚实而又可喜的一步。 赊店
河南赊店酒精饲料公司靠对设备、工艺不断革新,完善配套设施,使饲料产量年提高了

  1.5万吨,得率达94%以上,年实现销售收入近4000万元,创历史新高,这是该公司玉米酒糟(过去的废渣)生产DDGS饲料通过技术改造,走新型工业化道路迈出的坚实而又可喜的一步。

  赊店酒业牢固树立科学发展观,以循环经济为理念,实现可持续发展,以提高企业在市场中核心竞争力为目标,依据企业的技术优势和规模优势走资源节约,走综合利用之路,将酒糟(玉米生产转化酒精后废液)清液蒸发浓缩使用生蒸汽改为消耗干燥产生的二次蒸汽,使蒸发浓缩量达到每小时35吨左右, 不但节约了水、电、汽耗,而且大大提高了浓缩质量,浓浆浓度达45―50%,经过近几年的技术改造,使国产蒸发浓缩设备发挥了良好的效果,实现了DDGS蒸发浓缩的高浓度连续运行无结垢的完美要求。该公司通过技术改造成效显著,实现年节水38万吨,价值70余万元,节电25万度,价值19.8万元,节汽3万吨,价值165万元。玉米酒糟通过DDGS生产和回用,这在全国同行业都属先进,实现了环保清洁生产和经济效益的最大化。

  就玉米酒精生产工艺来说,清液作为粮食粉碎工段加浆利用水多次循环使用,不仅延长了废液的排放周期,减少了排放量,而且从源头上解决了企业环保问题;粮食粉碎工段改进风筒设施,杜绝了带大料情况的发生,提高了粮食利用率,每吨酒精平均降低粮耗61千克;糖化工段改进工艺路线,利用蒸汽减压喷射泵装置,蒸煮温度降低25度,蒸汽用量减少23%,淀粉液化时间平均缩短42分钟,并且液化效果良好;发酵工段安装配套自动净槽设施,利用酒精蒸馏排出的残水刷槽,并对发酵槽进行灭菌处理,每槽平均节水1.8吨,节汽0.8吨;酒精蒸馏工段,改进冷凝系统,增加板式冷凝器四台,增大预冷面积160m2,并实施远端控制,操作灵活方便,使多级排杂效果更佳。从而使酒精产酒率和优质品率分别提高 19%和16%。直接创效增收近二百万元。目前,酒精生产、饲料回收工艺技术创新,已成为酒精饲料公司经济效益增长的最大亮点。