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提高酱香型云门陈酿酒质量的工艺技术措施

酒度网 2008-10-23 09:44 酿酒科技
酱香型云门陈酿酒,为云门酒业的拳头产品。早在1984年就荣获原轻工业部酒类质量大赛银杯奖,被誉为江北茅台。多年来,在成本高,生产工艺复杂的情况下,公司一直坚持生产,使这一工艺得以传承,并得到不断提高。2006年被评为山东省老字号,在生产中除严格按照四高二多一
酱香型云门陈酿酒,为云门酒业的拳头产品。早在1984年就荣获原轻工业部酒类质量大赛银杯奖,被誉为“江北茅台”。多年来,在成本高,生产工艺复杂的情况下,公司一直坚持生产,使这一工艺得以传承,并得到不断提高。2006年被评为山东省老字号,在生产中除严格按照“四高二多一长”的工艺要求进行操作外,在细节上也做了一些改进,现对其作如下叙述。

  1 限产保质

  在每年与车间签订经济责任制时,坚持控制产量保质量,即对全年出酒率设上限,超过出酒率上限的产量视为零,不与计件单位挂钩。在质量上,对酱香、醇甜、窖底香各分三个级别。酱香酒越多,工资越高;等级越高,计件单价越高。通过限产保质,使得车间更加重视工艺控制,并采取了很多提高质量的措施。

  2 严把高温大曲质量关

  曲为酒之骨。没有好的大曲,酒质也就无从谈起。

  应坚持伏天踩曲,由于伏天温度高而且温度大,各类微生物的生长快速而活跃,有利于做出优质曲;严格控制拌料水分在38%-40%;以贮存一年以上的酱香味大的金黄色曲为曲母;注意曲房管理及保温保潮工作;严格控制第一次翻曲的条件,在曲堆内温度达到65℃左右时进行;大曲出房入库贮存后,贮存期低于3个月的大曲禁止用于酿酒生产。

    3.1 二次酒前严格控制出酒

  3.1.1 掌握好原料(高粱)粉碎度:下沙二、八成,糙沙三、七成,即下沙20%的碎粒、80%的整粒(挤有裂纹或破皮),糙沙30%碎粒、70%整粒。粉碎中,严格控制不能有粉状过头或跑粒现象的存在,否则会发生淀粉易被利用,造成一次出酒率偏高,或发粮操作不易吸水,导致蒸料生熟不均现象,影响工艺的控制。

  3.1.2 控制发粮水分:投料生产中,发粮水分控制在36%-40%之间,并在润料过程中,坚持计量分堆,按堆计量用水。操作时,坚持圆堆翻料,以使原料吃水均匀,禁止跑堆操作或打长形堆,以防出现吃水不匀而影响原料蒸煮的现象。为原料随轮次出酒而逐渐蒸煮糊化打好基础。

  3.1.3 投料阶段,堆积上堆水分不宜大,一般以39%-45%为宜,入池水分在40%-46%之间。如水分过大,发酵作用快,升温过猛,易造成发酵不彻底或粮醅柔腻、不好操作。更重要的是,如果此时水分大,原料蒸煮糊化过于彻底,淀粉溶出量偏大,造成一、二轮酒产酒多,出酒率高,而影响整个生产周期各轮次的出酒比例,使得优质酒比率下降,从而影响经济效益。

     出酒后的水分控制,可根据天气情况及室温情况的变化,采取相应的调整措施。入池水分二次酒前≤48%,以后随天气的变暖、轮次的增加而递增,六次酒后≤56%。

  3.2 适度蒸料,控制轮次出酒比例

  原来我们在投料生产时,蒸料时间均控制在2.5小时以上,且汽压控制在0.05Mpa-0.10Mpa之间,原料以蒸透为主,但高粱蒸透后吸水大,变得过于柔软,堆积时上堆水分大,堆积疏松度较差,易形成表面菌层,产香不好,而且茬子黏不易操作。更为关键的是,前期出酒不易控制。通过探索,我们缩短了下、糙沙生产的蒸料时间,适当降低了蒸料汽压,并在后轮次视情况适当延长蒸料时间,提高了茬子疏松度以及堆积质量,控制了各轮次出酒比例。

  3.3 高温堆积

  下、糙沙及一次酒后的堆积温度的高低,对中后期轮次出酒的香味物质的形成有很大的关系。堆积温度高,有利于嗜热微生物的生长繁殖,有利于酱香物质的形成,同时起到抑制酵母繁殖使其早衰,死亡自溶,为堆子的美拉德反应提供动物性蛋白底物的目的,又可达到抑制一、二次酒产量的效果。

  但是,一次酒后的堆积正值农历十二月最寒冷的时节,为保证堆子升温高,必须通过密封门窗,盖保温材料,提高上堆温度,以保持上堆的适当水分来提高堆子的疏松度,适当增加用曲量来解决。

  复式堆积是我们在生产中对堆积发酵的创新操作,它较好地解决了堆积发酵起温发酵不透、堆心不起温的问题。其方法为:以两个发酵池为一组。第一个池子在头一天堆积时打成两个半堆;第二个池子在第二天堆积时分成两部分,分别覆盖于头一天第一个池子的两个半堆之上。这样,第一个池子的粮醅经过一天的堆积发酵后,起到了加大堆子与空气接触的面积,延长网罗微生物进行二次发酵制曲时间的作用。

  通过改进,复式堆入池时,堆子的整个断面可明显看到酵母菌生长的白色层有两层,为原来堆积的两倍以上。堆心也多起温见白色,堆子闻香大幅度提高。

  我们通过多年对堆积工艺的探索,形成了二次酒前堆积温度顶温≥54℃,大回酒堆积顶温48℃-52℃,后期堆积顶温48℃-50℃的控制模式。

  3.4 高温入池,回酒养醅,池内高温发酵

  堆子达到顶温后需迅速入池。入池过程中,边入池边泼入适量15%vol-25%vol左右的酒尾,进行回酒养醅。酒尾用量,以入池水分不超出工艺规定的轮次入池水分为准。迅速入池使得已堆积起温醅子的温度不易散失,使入池温度达到33℃左右,提高池内发酵温度,有益于嗜热微生物的生长繁殖,使产香物质进一步得到加强,而且醅料在发酵池内自然沉降24小时后再泥封池头,等于将池内上部醅料进行再一次的堆积发酵,使大量的高温香味物质积聚于池内上部醅子中,为分层蒸馏、摘取酱香酒创造了基础条件。

  3.5 窖池的监测与管理

  我们坚持用数显窖池测温计对池内发酵情况进行连续的温度监测。结合生产时的天气、室温等环境情况,入池化验条件、出池后化验结果,以及所产原酒的色谱数据进行工艺分析,确认生产操作参数的合理性及对原酒质量的影响程度,不断调整修改生产操作,使工艺参数符合工艺规程。

  同时,窖泥封泥后,随着发酵的进行,窖池封泥会因下降而在四周池边出现裂缝,若不及时补好,会烧池头而影响酒质和产量,造成生产的损失。因而,安排专人负责窖池管理,定期检查,随时补好窖池封泥裂缝,也是提高产品质量的措施之一。

  3.6 严格蒸馏操作,确保摘酒质量

  3.6.1 缓慢装甑

  酱香酒由于酒醅黏度大,装甑操作中易出现偏甑打眼子现象。为提高装甑质量,我们通过培训及生产中的传、帮、带和技术比武等活动,培养选拔装甑技工,给他们适当的经济奖励,保证了装甑操作的质量。并在生产工艺规程中,对此作出了较为明确的规定:上甑及蒸馏汽压0.01Mpa-0.02Mpa,装甑时间≥30分钟/甑(1.3m3/甑),对此项工作在工作标准及考核细则中,作出了详细的奖罚规定,确保了缓火装甑的工作质量。